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關(guān)于填料塔提高精餾效率的實(shí)際應(yīng)用

      在液體組分物料分離中,精餾是比較常見(jiàn)的分離出單組份產(chǎn)品的簡(jiǎn)潔、有效的方法。而精餾中,原始的工藝構(gòu)架中,填料塔被應(yīng)用較多。從拉西環(huán)到摩爾填料再到陶瓷軌枕填料,發(fā)展到不銹鋼絲網(wǎng)軌枕填料,從不同分離物質(zhì)、酸堿性來(lái)選擇適合使用的不同填料來(lái)滿足生產(chǎn)的需要。如今,在高效填料的使用中,陶瓷軌枕和不銹鋼軌枕使用較為普遍,雖其具備無(wú)數(shù)塊理論塔板數(shù)的共知優(yōu)勢(shì),然在實(shí)際分離中塔的較大高度,一直是所有實(shí)用分離型企業(yè)不可揮之的痛。

      填料塔為什么要設(shè)計(jì)、建設(shè)得很高?一方面提升分離精度的要求,也就是盡管具備無(wú)數(shù)塊理論塔板,然沒(méi)有二、三十米甚至更高的填料層高度,無(wú)法做到分離需要的品質(zhì)。另一方面,如果沒(méi)有足夠的高度,中下段(提餾段)分離不徹底,會(huì)導(dǎo)致輕組分和重組分達(dá)不到完全的切割點(diǎn),致使重組分中輕組分含量超標(biāo),也就是塔高是用來(lái)拉大分離區(qū)域、劃分輕重組分的較大空間。

      那么填料塔較高的塔身到底有哪些不利因素呢?首先,我們不排除某些設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)為了保障精餾的較大彈性和有效性,在原設(shè)計(jì)的時(shí)候刻意放大精餾填料段的長(zhǎng)度,因?yàn)樗^設(shè)計(jì)的權(quán)威性,很少有人去懷疑塔高度的合理性。其次,我們根據(jù)原設(shè)計(jì)建設(shè)的時(shí)候,塔高在設(shè)備投入中增加了硬性投入,如填料的增加,分布器的增加,塔身的增加等等,這些屬于一次投入必然增加。再有,在實(shí)際應(yīng)用中,許多企業(yè)采用的是塔頂自回流形式的回流模式,塔體越高,循環(huán)水冷卻泵的功率必然越大,24小時(shí)連續(xù)工作的高楊程、大揚(yáng)量的水泵功率配置在精餾中必然導(dǎo)致較高電負(fù)荷的增加,生產(chǎn)直接成本增加。其四,高塔自回流模式中,由于加熱將輕組分提升到塔頂,全部被回流,勢(shì)必需要加大蒸汽的加熱來(lái)托舉輕組分在精餾段的停留,或者是提餾段必須依靠大量重組分的蒸汽托起輕組分不下降,這勢(shì)必也是需要加熱段的持續(xù)大劑量加熱的供給。任何企業(yè)做不到調(diào)節(jié)循環(huán)水的冷卻量來(lái)控制塔頂回流,效果體現(xiàn)慢,也可能導(dǎo)致輕組分不冷卻而揮發(fā)跑失。

      那么,實(shí)際應(yīng)用中,有沒(méi)有可能在使用填料塔的同時(shí),更好地克服以上所談到的諸多不利因素,做到相對(duì)的低投入、低電耗、低能耗的生產(chǎn)格局呢?或者同一件塔,有沒(méi)有辦法做到節(jié)約能耗電耗同時(shí)提升精餾品質(zhì)呢?本人通過(guò)多年對(duì)于精餾的認(rèn)知和創(chuàng)新,在目前填料塔居多的精餾型企中了解到,很多企業(yè)已然認(rèn)識(shí)到填料塔弊端的存在,在小企業(yè)缺乏資金投入或者不舍得設(shè)備再投入的前提下,技術(shù)改造填料塔是比較簡(jiǎn)潔有效的途徑之一。

      案例:2015年10月,山東濰坊某L企業(yè)欲精餾某酯化完成后的物料,其主要成分是水、甲醇、酯和有機(jī)酸,其中有機(jī)酸沸點(diǎn)最大。有成功Y企業(yè)模式是精餾釜加24米高精餾塔,在真空情況下,脫輕組分后精餾出酯產(chǎn)品,要求酸值小于0.3mgKOH/g,該Y企業(yè)生產(chǎn)的結(jié)果完全符合要求。為了L企業(yè)減少投入成本等因數(shù),本人給予設(shè)計(jì)精餾塔的部分,在其原有裝置上,將原3米高的粗蒸餾塔加高9米,總高度加塔帽13米,采用本人提出多年的“雙級(jí)回流”設(shè)置,強(qiáng)制回流,同樣采用真空精餾形式,一次試車(chē)成功,產(chǎn)品混合后酸值0.18mgKOH/g,其余各項(xiàng)指標(biāo)均合格。

     從以上案例中,我們不難看出,塔高度不一定是精餾精度的唯一指標(biāo),需要考慮的是精餾塔的實(shí)際使用效率。所以,我用實(shí)際的生產(chǎn)案例(13米塔高替代24米塔)來(lái)印證我個(gè)人理論的正確性。

      眾所周知,在同等塔效情況下:塔的直徑?jīng)Q定了塔的分離量,塔的高度決定了塔的分離精度。我沒(méi)有辦法改變實(shí)際填料決定的分離效率,但是我用塔體的二次回流來(lái)改變整塔某段填料層的重疊使用,進(jìn)而做到較大化的使用效率,用以達(dá)到:同等塔高,提高分離質(zhì)量;降低塔高,保持原有質(zhì)量的實(shí)際使用目的。本人用技術(shù)創(chuàng)新的方法降低了精餾設(shè)備投入成本,也推翻了原固有“塔高決定分離精度”這一思維定式。

      至于電耗和能耗的問(wèn)題,本人一直主張不采用自然回流的形式,可以采用強(qiáng)制回流來(lái)控制回流量,進(jìn)而減少高塔循環(huán)水電機(jī)功率。雖然增加了回流泵(功率。姾膮s可以省百分之五十左右!半p級(jí)回流”形式在自回流形式中也可以很好使用,在強(qiáng)制回流中回流泵的實(shí)際應(yīng)用,也不增加電耗。(大規(guī)模生產(chǎn)中尤為明顯)

應(yīng)用領(lǐng)域:

1,在固有的填料塔均可以采用“雙級(jí)回流”形式來(lái)提升產(chǎn)品質(zhì)量。
2,在新建的填料塔設(shè)計(jì)中可以減少1/3-1/2左右精餾段的填料段高度,分離效率不變。
3,在釜式精餾(定容式)中,精餾塔填料高度降低1/3以上。
4,所有塔頂自回流形式的精餾塔,均可以利用強(qiáng)制回流來(lái)降低精餾中電耗的降低和能耗的降低,長(zhǎng)期收益明顯。

      以上文章,僅提供給欲降低生產(chǎn)綜合成本的生產(chǎn)型企業(yè),希望我的理論能夠給企業(yè)主們帶去實(shí)質(zhì)性的成本的節(jié)約。同時(shí)也歡迎有志于精餾創(chuàng)新研究者共同探討提高。

摘自  鄒剛發(fā)表于2017年2月28日  中國(guó)化工網(wǎng)

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